11月14日消息 如何找到效益和產量之間的最佳平衡,是油田企業發展永恒的話題。長慶油田采油四廠面對“生產規模與質量效益不平衡”的矛盾,推行全員全過程全要素降本增效,編制實施方案,在生產創效、技術節能和管理增效工作中既抱西瓜,又撿芝麻,取得了顯著成效。2019年共完成開源節流降本增效任務5600余萬元,經營效益提升初戰告捷。
2019年,采油四廠按照“油氣一體化,再創新輝煌”戰略部署,將全員打好經營效益提升戰作為破解企業發展矛盾的“四大戰役”之一。經過征集各方面的意見反復討論后,明確了成本類、投資類、創效類三個方面降控措施,從材料費、電費等14個方面入手降本增效。
設備再制造是降本增效的“牛鼻子”之一。油田使用的油管桿、抽油機和各種泵類設備,個個都“價值不菲”。而通過“再制造”工藝措施修復以后,既能滿足生產需要,又比買新件便宜得多,因此是“省錢”的主要方向之一。前9個月,采油四廠就完成油管熱軋9.1萬米,修復抽油機配件140件,再制造單級離心泵150臺,多級離心泵15臺,再制造抽油泵887臺。僅此一項,就節約資金770余萬元。
對于閑置和廢舊物資,通過推行內部消化調劑、盤活積壓等措施重新利用,累計節約資金130余萬元。在物資供應上,全面推廣“工廠到現場”管理模式,實現“零庫存”管理目標,全年節約倉儲、轉運成本60余萬元。
為了達到“增效”的目的,采油四廠將開源節流降本增效的觸角延伸到了“技術”領域。
低產低效油井產量低、成本高,如同“食之無味,棄之可惜”的雞肋,因此成為降本增效的“重頭戲”。近兩年來,采油四廠將低產低效井間開作為降本增效的主要措施之一,采用示功圖面積法和液面恢復法,在摸清油井高效、過度、低效三個階段規律基礎上,再根據液量、泵效、開采層位,制定間開時間。在間開技術上,主要采用數字化智能間開、時控開關定時間開、動液面在線監測智能間開三種方法,進一步節能降耗。
油田設備種類繁多,因此高額的電費是生產單位成本控制的主要對象。為了盡量節約電費,采油四廠大力推廣井組無功補償裝置,監控線路功率因數,做到準確計量、科學分析、節約費用。
2019年前三個季度,采油四廠共實施低產低效井間開884口,優化參數442井次,更換永磁電機22臺,拆除邊遠井變壓器25臺,累計節約電費710余萬元。
周期注水也是降本增效的有效手段。采油四廠在長期的實踐中總結形成了以“選井選層、參數制定、效果評價、優化調整”為主的周期注水技術。2019年共實施超過300個井組,注水有效率提高20.0%,自然遞減下降至8.2%,累計增油5240噸,產生經濟效益1500余萬元。
優化測試方式降本增效同樣驚人。采油四廠通過大力推廣二流量試井和連續液面試井法,用新技術手段完美解決了常規測試時間長、產量影響大、作業費用高、環保風險大的缺點,降低了勞動強度,全年節約成本240余萬元。
“生產經營一體化”是采油四廠將有限的成本用在刀刃上的重要舉措,按照年初有預算、過程有審批、使用有監管、結果有考核的費用管理制度,使各級管理人員成為企業的“大掌柜”,統籌兼顧考慮生產經營工作,做到“先算賬,再干活”,該花的一分不省,不該花的一分不動。
“大掌柜”式的降本增效管理在生活中發揮了大作用。2019年,采油四廠將全廠辦公和生活區耗電功率較大的老式白熾燈管、白熾燈泡、射燈等逐步更換為耗電功率小的LED節能燈,累計已節省電費70多萬元。
今年,采油四廠把基層站點使用的瓶裝液化氣爐灶全部更換為電磁爐灶,不但降低了運輸、儲存和使用風險,還節約成本15萬元。將老舊的反滲透水處理設備全部更換為先進的新型生活凈水器,不但改善了員工的飲水質量,還節約成本180余萬元。
在產能建設投資上,通過優化鉆具組合、優選鉆井參數等措施,實現造價下浮1%目標。通過提高老井場利用率,建設“大井組”,減少了土地征借費用,累計節約投資近500萬元。
在日常管理上,采油四廠充分調動員工開源節流降本增效的積極性,激勵員工自己動手解決生產生活中的難題,既方便了生產,又節約了成本。通過抓好庫房管理,推廣車輛區域共享,有效節約了成本,堵住了浪費的漏洞,促進了經營效益不斷提升。(李偉)
編輯: 高三寶
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